廠長助理2020年終總結
時光荏苒。歲月悠悠,轉眼間,2020年已向我們走近?,F將2020年鍛造工作總結如下:
一 公司績效指標完成情況
1.1生產噸位完成情況: 2020年1-12月合計完成噸位10753噸。2020年1-12月合計完成9556噸。同比17年增長11.1%。 沒有完成去年計劃12000噸計劃。
1.2 萬元產值電耗統計:2020年1-11元累計消耗724.1萬度。平均電耗736度。同比指標840度/噸低12.4%,和17年上升8.37%。
1.3 萬元產值物耗統計:2020年1-11月累計消耗210.4萬元。平均每噸消耗213.9元。比指標低316元/噸低32.3%和17年同比上升21%。
1.4萬元產值不良品損失統計:2020年1-11月不良品損失萬元產值平均55.5元。比指標低33.9%。
1.5 噸位工作統計:2020年1-11月車間合計開資373653元。平均開資420.1元/噸。和指標持平。同比17年超支11.1%。
二 質量運行情況
2.1 2020年全年外部投訴1起。2020年全年外部5起。
2020年內部車工終檢反饋36起,2020年車工終檢反饋39起。
2.2三路分選換代。鍛造切料工序在鍛造是重中之重。必須嚴格有準確的溫度所控制,在加熱溫度中 ,有過熱和欠熱存在,這樣,必須有三路分選來控制。以前,三路分選為常閉控制溫度,常年使用動作失控,檢測的溫度也有差異。今年,先后對2.3.7.6線進行常開式三路分選安裝?,F正在使用。4.5線實物和氣路安裝到位,僅剩電器恢復,僅剩8線后續安裝。開式三路分選的實施,對切料質量更好有效的控制。
2.3擴孔機防錯裝置使用。此裝置是vcc投訴后,是一種改進和驗證措施。它能夠有效的保證外徑數據。自安裝到試用,已經一個多月。從使用效果記錄看,此裝置效果不是很穩定,按楊總安排,跟蹤二個月,評估推廣各線使用,還需進一步跟著驗證。
2.4 在質量管理上,為了避免下工序差錯,分廠制定生產過程質量三方確認管理規定,落實完善內部質量考核機制,確保質量有效的運行。隨之,推出鍛造車間領導周重點關注執行情況記錄,和PDCA質量循環管理等系列。以上管理規定的實施更好的保證質量正常運行。
2.5 優化圓錐型號工藝,積累豐富調試經驗,自32020.32020型號投產上線,因調試經驗不足,延誤了生產周期。根據今年公司生產范圍擴延,圓錐型號在鍛造已是常態化。所以,工藝優化,提高技能,嚴把質量,是質量管控的首要問題。
三 18年開發項目措施推進
3.1 車間照明的改造。車間照明以前采用節能燈,雖然在電力上有所結余。但是,壽命和光線有所欠缺,今年6月車間采用LED照明。其光線亮麗,壽命比以前延長3倍。
3.2設備外觀的變化。18年段車設備管理合并為一,在管理層次上邁上新的臺階,18年把從前五顏六色的設備統一顏色。給人們一種賞心悅目的感覺。
3.3 設備潤滑系統的改造。 鍛造是熱加工設備,要是設備不出故障,降低停臺率,必須潤滑到位,除2.3.8線主機壓力機為自動加油外,其余生產線均為手動加油。手動加油和自動加油注意區別為自動加油能夠分時間有序進行,根據這種潤滑原理,一廠設備科投入4.5萬元,把4.5.6線主機壓力機統一按裝自動加油裝置,把各生產線整經機,擴孔機統一更換手動加油器。通過設備潤滑的改造有效遏制故障率的上升,保證生產順利運行。
3.4離心泵和車間主氣管道改造。 潛水泵是各線提供加熱和設備冷卻的關鍵設備。因潛水泵故障率高,壽命短,更換不便的弊端。18年把4.5.8.和返修爐供水的離心泵全部改造完畢,并通過管道和水泵優化設計,達到生產線水壓0.22KPa。同時,離心泵故障率降低,生產線停臺率隨之降低的效果。典型的事例可知,因水壓穩,冷卻效果好。17年可控硅消耗102個,18年消耗74個。直接節省近1萬元。特別今年7月對車間氣路主干道進行改造,徹底解決主管道漏氣現象,同時,排查生產線設備漏氣部位。在節氣能源上有新的收效。
3.5 硬件設施的改造 原七線是陳舊設備,故障率高,電器盡是大功率電機,在能源上浪費極大。員工是出工不出活。收入也不穩定。為了扭轉這被動局面,分廠領導根據實情向公司申請設備更新升級。得到公司的同意。并共計投入204萬余元。經過2個月的酷暑奮戰。18年10月調試成功。并投產。用張廠長的話說,此條生產線的生產能力對fag產品型號幾乎覆蓋。也是為鍛造產品的質量,生產保駕護航。
3.6 3#返修爐的恢復 質量是企業的生命。在返修鍛件這塊領域,有著完善的作業管控,必須經溫度監控方可進行。3#返修爐因種種原因,停滯。給小線型號返修帶來隱患。為了扭轉這一怪相。杜絕違規返修這一現象。11月進行恢復3#返修爐。投資4.5萬元重新規劃中頻電源柜。12月完工使用。3#返修爐的恢復威哥生產線返工品在質量方面提供可靠的保證。
四 存在不足 19年努力方向
4.1 愚者用鮮血換來教訓,智者用教訓避免事故。18年工傷事故為4起。遠遠超于公司的要求指標。今年四線員工崔偉軍磨斷手指,疼痛難忍,身心受到巨大的痛苦。給公司帶來巨大的損失。誰之過?還是我們領導對安全的漠視。安全管理知識的淡薄,管理的漏洞。亡羊補牢為時不晚。19年做好安全知識的學習和培訓,嚴格執行分廠安全規章制度,使安全工傷事故符合公司指標要求。
4.2 車間漏氣治理
通過18年11月對空壓機產氣和用氣檢測,把空壓機產氣功率機及空壓機合理優化,通過車間漏氣點的治理,由原來四臺空壓機產氣量轉變為現在的兩臺空壓機,徹底滿足生產線需求。在電能源方面有很大的節約空間,充分體現今年重點是持續做好生產線設備漏氣工作,做為重要議程。
4.3生產質量方面
做好生產方面調節工作,千方百計為生產線開辟綠色通道,力求今年生產總噸位突破1500噸。在質量方面外部投訴為零,內部投訴在18年基礎上在度降低,
4.4繼續做好摸具自足生產模式
隨著生產班組的增多,摸具隨之增加。19年重點把自家3摸具這項工作做扎實。既滿足生產。又要降低成本,減少外購摸具采購!在摸具自作方面有所建樹。
4.5持續完善設備維護管理制度
在19年做好設備維護周保,日保,落實專人檢查。專人對生產設備潤滑工作,落實考核,在19年設備考核這項工作同比18年有所下降,
4.6自動擴孔和自動整徑的研發
隨之社會發展,鍛造這工種在招工方面顯得越來越緊張,年輕人不愿意干,年長者干不動,遏制鍛造發展是個瓶頸,為解決招工難,和缺乏技術員工這一問題。19年將把自動擴孔和自動整經作為研發工作,年底力求1-2條生產線實現。緩解生產線人員缺乏這一問題。
我們已踏入2020年有機遇也有挑戰,面臨的困難在所難免只要我們不斷努力實現19盈利年,我們有信心!